Самолеты мира 2005 01
- Название:Самолеты мира 2005 01
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2005
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Самолеты мира 2005 01 краткое содержание
Самолеты мира 2005 01 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В связи с отсутствием серийных двигателей ТР-1 А и низкой эффективностью рекомендаций ЦАГИ, выполненных для улучшения поведения самолета на скоростях, соответствующих большим числам М, приняли решение Су-11 на государственные испытания не передавать. Самолет был списан 29 апреля 1948 г.
Из опыта создания первых реактивных истребителей можно сделать вывод, что для роста скорости только одного увеличения тяги двигателя недостаточно – необходимо также изменения аэродинамической компоновки самолета. Снизить лобовое сопротивление самолета и, главным образом, крыла при полете на больших околозвуковых скоростях можно было, применив более тонкий профиль крыла и придав ему стреловидную форму в плане.
К проектированию истребителя-перехватчика с двумя ТРД “Dervent-V”, с гермокабиной и бортовой РЛС в ОКБ приступили после утверждения плана опытного строительства самолетов на 1947 г. Проанализировав ряд схем. остановились на среднеплане со стреловидным крылом и оперением, с размещением двигателей внутри фюзеляжа.
Эскизный проект самолета, получившего заводской шифр «П» и обозначение Су-15, завершили в конце 1947 г. В процессе проектирования двигатели “Dervent-V” заменили более мощными РД-45. В сентябре первый летный экземпляр завершили постройкой и в начале октября перевезли на аэродром ЛИИ МАП.
При попытке осуществить первый взлет 10 ноября 1948 г. машина потерпела аварию. При разбеге самолета, из- за появления больших усилий на ручке управления летчик-испытатель Г.М. Шиянов прекратил взлет. Самолет выкатился за пределы ВПП и получил повреждения.
Восстановительный ремонт завершили в конце декабря, а 11 января 1949 г. Шиянов поднял самолет в воздух. Начались заводские летные испытания, продолжавшиеся до аварии. Второй летчик- испытатель С.Н. Анохин 3 июня 1949 г., выполняя 43-й испытательный полет из- за начавшейся на высоте 2000 метров и при скорости 870 км/ч тряски (не прекращавшейся после ряда попыток устранить ее), вынужден был покинуть самолет. При падении машина разрушилась, а летчик спасся на парашюте.
Аварийная комиссия не выявила причин тряски, приведшей к аварии, а ограничилась только несколькими предположениями. В заключении аварийного акта отмечалось, что « …при испытании дублера самолета Су-15 переход в процессе летных испытаний на числа М больше 0,92 и при скорости больше 850 км/ч должен производиться после специальных исследований по выявлению причин тряски…». К сожалению, второй летный экземпляр не был достроен, и к середине ноября 1949 г. имел техническую готовность 42%.
Летные испытания опытного экземпляра самолета Су-15 показали, что заявленные главным конструктором летнотехнические характеристики полностью обеспечены, а по скоростям даже превышают их.
На момент аварии программа заводских испытаний была выполнена на 92%. Оставалось сделать 10-12 полетов для уточнения ЛТХ, в связи с установкой переднего форсированного двигателя РД- 45Ф (задний РД-45Ф установили в начале года). С этими двигателями планировалось достигнуть М= 1,02 (до аварии получены М=0,97 при снижении и М-0,94 в горизонтальном полете).

Экспериментальный истребитель Су-17
Су-5 | Су-7 | Су-9 | Су-11 | Су-15 | Су-17 | Су-10 | |
Полетная масса, кг | 3804 | 4360 | 5890 | 6277 | 10437 | 7390 | 18950 |
Максимальная скорость, км/ч | |||||||
- у земли | 793 | 480* | 847 | 890 | 1045 | 1252* 1152 | 810* |
597 | 900 | 910 | 850 | ||||
- на высоте, м | 4350 | 6300 с РД-1 | 3000 | 3000 | 4900 | 10000* | 6000* |
с ВРД | |||||||
Практический потолок, м | 11800* | 12500* | 12500 | 13000 | 15500* | 12000* | |
Время набора высоты, мин/м | 4,1 | 4,2 | 3,6 | 6,5 | 20 | ||
5000* | 5000* | 5000 | 10000 | 10000* | |||
Дальность полета, км | |||||||
- нормальная | 600* | 660 | 805 | 900 | 1208 | 550 | 1500 |
- максимальная | 1140 | 1080* | |||||
Длина разбега, м | 345* | 475 ускор | 780 | 450* | 600 ускор* | ||
Длина пробега, м | 345* | 660 паран | 925* | ||||
Длина самолета, мм | 8510 | 9600 | 10545 | 10549 | 15440 | 15253 | 19060 |
Размах крыла, мм | 10500 | 13500 | 11200 | 11800 | 12870 | 9950 | 20600 |
Высота самолета, мм | 3390 | 3890 | 4000 | 3640 | 5400 | 4520 | 6550 |
Вооружение | 2 х УБС 1 хН-23 | 2 х ШВАК | 1 х Н-37 | 1 х Н-37 (Н-45) | 2 х НС-23 | 2 х Н-37 | 5 х Б207 |
2 x НС-23 | 2 х НС-23 | ||||||
Бомбовая нагрузка | 500 | 200 | 4000 | ||||
Количество и марка двигателя | 1 х ВК-107А 1 х ВРДК | 1 х АШ-82ФЕ 1 х РД-1 | 2х РД-10 | 2 х ТР-1 | 2 х РД45Ф | 1 х ТР-3 | 4 х ТР-1 |
Тяга одного двигателя, кг | 1650 л.с. 300 | 1850 л.с. 300 | 940 | 1300 | 2270 | 4600 | 1300 |
* Расчетные данные
В процессе заводских испытаний были выполнены 42 полета общей продолжительностью 20 часов 15 минут, из них тридцать восемь – Ширяевым и четыре – Анохиным (не считая полет 3 июня). Авария первого экземпляра самолета Су-15 и неготовность второго послужили одной из причин ликвидации ОКБ П.О. Сухого в ноябре 1949 г.
Планом опытного самолетостроения на 1948 г. конструкторскому бюро П.О. Сухого был задан « …экспериментальный истребитель с ТРД, со стреловидным крылом 50°, со сбрасываемой кабиной…».
Самолет предназначался для достижения в установившемся горизонтальном полете скорости, соответствующей числу М 1, и исследования особенностей полета на скоростях, близких и равных звуковой. Машина должна была стать прототипом фронтового истребителя.
К работе над эскизным проектом самолета, получившего в ОКБ обозначение «Р» или Су-17, приступили в июне 1948 г., а в декабре началась постройка летного экземпляра.
В конце августа 1949 г. самолет перевезли на аэродром Летно-испытательного института для проведения заводских испытаний.
В течение сентября-октября 1949 г. Анохин выполнил на Су-17 несколько рулежек и пробежек, самолет был подготовлен к летным испытаниям, но решение по первому вылету затягивалось.
С последовавшим 14 ноября 1949 г. постановлением Совета Министров СССР о ликвидации ОКБ П.О. Сухого руководство ВВС не могло согласиться.Такое решение шло вразрез с его интересами. На самолете Су-17 планировалось:
– выявить особенности полета на сверхзвуковой скорости до М=1,1;
– провести испытания в полете на больших скоростях и высотах двигателя ТР-3, созданного в ОКБ А.М. Люльки;
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: